設備為基由技改檢修推進“硬核升級” 華安水電廠,1971年開工,1979年第一臺機組投產。因受建設期間“三邊”工程及當時年代設備水平的限制,該廠自建廠以來便存在著設計等級較低、自動化水平不高等問題,在投產初期,因設備原因造成的故障時有發生。 為打牢基礎,從根本上解決安全不穩定因素,該廠科學謀劃,力促“二次創業”。2002年,華安水電廠擴建項目被提上日程,經過堅持不懈努力,2009年9月,擴建工程先后通過環評、核準,2013年9月,擴建項目二廠兩臺機組正式投產發電,實現存量帶增量,解決一廠長期高運行小時存在的安全隱患。與此同時,大力實施設備技改升級,全力推進企業實現“華麗蛻變”。特別是進入新時代,該廠技改工作進入了新一輪緊鑼密鼓的“熱潮期”。 ——2014年10月至2018年12月完成了一廠1-4號機組改造。 ——2015年12月17日,完成二廠自動清污機技術改造。 ——2016年1月25日,完成集控中心建設并投入試運行;7月8日兩廠正式進入集控時代。 運行近40年的一廠機組實現全部“翻新”,設備可靠性和創效性得到了全面提升,集控時代的到來使得“物的不安全狀態”這一事故發生的關鍵要素得以極大改善。 “對安全的追求,我們從未止步。”發電部副主任賴文智說道。 今年年初,為了能在作業時保證閥門不被轉動,從而預防事故產生,賴文智和部門成員便開始收集資料著手解決。通過一次次的對比、試驗后,確定了一款塑料球閥鎖,不僅用起來輕便快捷,而且能夠完全保證閥門不被誤碰和旋轉,彌補了鏈條鎖的使用難、鎖不緊缺陷。 “對于缺陷和隱患,我們秉持‘大缺陷不過天、小缺陷不過班’的理念,做到及時消除缺陷隱患,有效保證了設備的安全運行和作業的安全。”賴文智介紹道。 據介紹,近三年,該廠共下達各類安全生產整改1455條,完成整改1334條,整改率達91.7%。 結合老舊機組改造,該廠對生產現場7S成果(指企業管理中的整理、整頓、清掃、清潔、素養、節約、安全這7個內容)進行再整治,再鞏固、再提升,促進設備狀態和現場環境明顯改善。同時,嚴格執行工作現場標準化作業管理,制訂符合現場作業實際的安全措施。 廠領導定期帶隊深入生產現場開展7S檢查,摒棄7S示范區打造之初維持難、不實用的做法,提倡實效、實用,讓7S回歸本源。自7S管理開展以來,該廠的廠容廠貌發生了根本變化,生產現場工作環境得到極大改善。 “安全的設備、良好的環境,這都是安全生產所必需的。”賴文智說道。 管理為重堅守匠心打造“華安經驗” 安全生產的核心環節在于管理,而華安水電廠在管理方面,也有著一套屬于它自身的“華安經驗”。 5月2日上午,集控室值班員鄭志堅將啟動柴油機至空載運行,他事先向班組提交了申請,并在《操作票》上羅列了包含“斷開471開關”等9個具體的操作動作,并附帶著《危險點分析與預控措施票》,列明了危險部位或環節,如“誤拉、合開關”等。經批準后,鄭志堅和同事監護人翁佐便來到柴油機室內。 “斷開471開關,完成。”鄭志堅在關閉開關后口述道,翁佐在一旁手指著開關,同時喊到“471開關已斷開”,并在《操作票》里該項操作的后面,打了個勾。 “可進行下一個動作。”翁佐再次下達指令,鄭志堅便進行下一動作,而后,鄭志堅又開始重復著上述的確認動作。“切換柴油機471開關于‘現地’位置,完成。” 這一作業過程,正是華安水電廠完善的生產管理的一個縮影。 多年來,華安水電廠以實現本質安全為目標,認真對照本安企業查評標準,進一步細化標準和要求,做好分解落實;嚴格落實全員安全生產崗位職責,不斷完善安全責任制體系;制定設備分管責任和設備主人制度,確保職責分明。做到“凡事有人負責,凡事有人監督,凡事有據可查”。 同時,開展以“比安全、比管理、比臺賬、比技能、比現場”為手段,以“零缺陷、零違章”確保“零事故”為目標的“五比二零”精益化考評活動,實施對日常工作的管控。 2018年是該廠“高效能管理提升年”,該廠成立相應組織機構,制定具體工作實施方案,結合企業實際出臺了包括安全管理在內的“十一個方面”工作規劃,詳細列出20個重點提升項目,同時強化過程監督,實施定期上報、匯總,一一對標,保證各項工作落到實處。 “10000天,是由如履薄冰、腳踏實地一步步走過來的每一天所積累而成。”華安水電廠黨委書記、執行董事李小溫說道,“如今,所有過往皆為序章,所有未來仍需努力。新起點,新征程,新作為,我們已向下一個萬天進發。”李小溫向該廠所有干部職工吹響了奮進新時代、續寫新篇章的號角。 |
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